煙氣脫硝是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,在廢氣治理領(lǐng)域中可以歸類為難度較大的一類,主要是因?yàn)槲覀兊拿撓蹰_始的比較晚,在工藝上主要是引進(jìn)的國(guó)外的技術(shù),在適用性上還有待完善,現(xiàn)在比較常用的煙氣脫硝技術(shù)是SCR和SNCR技術(shù)。今天脫硝廠家為大家講講保證脫硝設(shè)備正常運(yùn)行的要點(diǎn)一起來(lái)學(xué)習(xí)了解一下吧。
1、由于部分保溫未包、斷煤頻繁,造成煙溫不滿足要求,會(huì)中斷脫硝,由于低氮改造后燃燒推遲,恢復(fù)負(fù)荷后煙溫恢復(fù)緩慢,需要近40分鐘才能達(dá)到最低煙溫310℃,如果發(fā)生煙溫大于310℃而小于315℃的投運(yùn)條件,聯(lián)系熱工強(qiáng)制投運(yùn)條件投運(yùn)脫硝。
2、脫硝蒸汽吹灰每天白班吹灰1次,蒸汽吹灰前停止聲波吹灰,脫硝噴氨調(diào)門切為手動(dòng)控制,防止蒸汽吹灰過(guò)程中測(cè)點(diǎn)波動(dòng)導(dǎo)致噴氨量大幅調(diào)整;脫硝蒸汽吹灰壓力控制在1.5MPa,因此主汽吹灰壓力設(shè)定應(yīng)高于1.5MPa,滿足脫硝吹灰壓力要求。
3、在保證其它機(jī)組底負(fù)荷穩(wěn)定的情況下,優(yōu)先滿足負(fù)荷,順序閥采用GV6調(diào)節(jié)。
4、正常運(yùn)行情況下,脫硝控制模式采用濃度自動(dòng)控制模式,SCR出口設(shè)定值120mg/Nm3,在濃度控制模式下,保證效率要大于65%,如果濃度滿足要求,效率低于65%,應(yīng)進(jìn)一步降低出口濃度滿足效率大于65%。
5、脫硝測(cè)量?jī)x表各測(cè)點(diǎn)分別每3小時(shí)自檢一次,自檢過(guò)程測(cè)點(diǎn)6分鐘保持不變,會(huì)導(dǎo)致噴氨調(diào)節(jié)大幅變化,自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)噴氨量和排放濃度異常,立即對(duì)照另一側(cè)噴氨量手動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié),待參數(shù)正常后再投入自動(dòng)。
6、斷煤后脫硝投運(yùn)過(guò)程中,應(yīng)逐漸手動(dòng)緩慢開啟噴氨調(diào)門,待出口排放濃度在120mg/Nm3左右穩(wěn)定后再投入自動(dòng)。
脫硝廠家小編總結(jié)的6點(diǎn)知識(shí)你了解了嗎?只要在使用過(guò)程中多多注意這些事項(xiàng),就能夠保證設(shè)備正常運(yùn)行,而且處理效果也能得到保障。希望相關(guān)操作人員定期接受煙氣脫硝設(shè)備操作培訓(xùn),從而提高設(shè)備的使用效率。
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